事故經(jīng)過:
2004年4月5日10時50分,運行人員需要增加給水量,在OT操作11汽泵定值從3690rpm升至3840rpm,但此時汽泵實際轉(zhuǎn)速從4067rpm降至3970rpm左右。10時52分運行人員操作電泵轉(zhuǎn)速在半分鐘內(nèi)由4600rpm左右升至5645rpm,導致電泵大差壓保護動作,電泵跳閘。此時只有11汽泵運行,但運行狀態(tài)至MFT信號AP柜內(nèi)線未接,導致所有給水泵全停條件滿足,觸發(fā)MFT動作。
原因分析
1) 事故直接原因分析:11汽泵運行狀態(tài)至MFT信號AP柜內(nèi)線未接,在跳電泵后,導致所有給水泵全停條件滿足,觸發(fā)MFT動作。
2) 事故根本原因分析:運行人員需要增加給水量,在OT操作11汽泵定值從3690rpm升至3840rpm時,(由于11汽泵在4分鐘前CCS定值為4445rpm,此時高壓主汽門未開,低調(diào)門已開展,實際轉(zhuǎn)速為4158rpm,已失去調(diào)節(jié)能力 。但由于達不到要求轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)器出現(xiàn)積分飽和。在約1分鐘半內(nèi)CCS定值由4445rpm降為3690rpm。由于積分飽和,經(jīng)1分半后低調(diào)門開始關,至10時50分,運行人員需要增加給水量,在OT操作11汽泵定值從3690rpm升至3840rpm)實際轉(zhuǎn)速還在3970rpm左右。汽泵出力繼續(xù)下降。此時運行人員操作電泵轉(zhuǎn)速在半分鐘內(nèi)由4600rpm升至5645rpm,在10:52:17.350出電泵大差壓信號(電泵入口壓力減去除氧器壓力〈0.9Mpa。此時電泵入口壓力為1.256MPa,除氧器壓力:0.369MPa,在10:52:37.594跳電泵,此時11汽泵運行,但運行狀態(tài)至MFT信號AP柜內(nèi)線未接,導致所有給水泵全停條件滿足,觸發(fā)MFT動作。
暴露的問題:
1) 調(diào)試保護校驗方法問題:在柜內(nèi)短接的仿真方法不能發(fā)現(xiàn)整個保護回路接線故障和錯誤。
2) 熱控系統(tǒng)的調(diào)試時間短,部分設備柜內(nèi)接線未能完全核實。
3) 運行人員不熟悉操作,在低調(diào)門全開,已失去調(diào)節(jié)能力情況下,CCS定值明顯不符合實際情況。造成積分飽和。反方向調(diào)節(jié)過慢。在汽泵需要提高出力情況下,給定值比實際轉(zhuǎn)速還要低,引起汽泵出力繼續(xù)下降,導致汽包水位繼續(xù)下降。
防范措施:
1) 檢查11汽泵運行信號的柜內(nèi)接線,同時檢查12汽泵運行信號的柜內(nèi)接線,同時檢查#2機組情況。
2) 消除積分飽和問題,完善DEH軟件(包括#2機組)。
待停機機會全面檢查接線,盡量避免隱性隱患(包括#2機組)。