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華電國際鄒縣發(fā)電廠百萬千瓦機組安全經(jīng)濟(jì)運行經(jīng)驗介紹

2019-12-30

華電國際鄒縣發(fā)電廠
百萬千瓦機組安全經(jīng)濟(jì)運行經(jīng)驗介紹
趙訓(xùn)海

(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東鄒城,273522)

摘要:鄒縣發(fā)電廠四期工程是國家 “863” 計劃依托項目和 “ 十一五 ” 重點建設(shè)工程。兩臺百萬千瓦機組自投產(chǎn)發(fā)電以來,始終堅持“以人為本,可控在控,本質(zhì)安全”的理念,切實抓好安全運行管理工作,截至9月25日,未發(fā)生過一次四管泄漏事故,也未發(fā)生過一次因鍋爐原因的非停事故,#7、8機組分別實現(xiàn)連續(xù)安全運行152天和222天,創(chuàng)下了國內(nèi)超臨界機組安全運行的新紀(jì)錄。建立“對照先進(jìn)、查錯糾弊、持續(xù)改進(jìn)、不斷超越”的對標(biāo)管理長效工作機制,切實抓好節(jié)能降耗工作,#7、8機組在額定工況下供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為282.28 g/kW·h和281.91g/kW·h,熱耗率分別為7330.94kJ/kW·h和7345.4kJ/kW·h。自投產(chǎn)以來,廠用電率分別完成5.22%和5.29%,均達(dá)到了設(shè)計要求。
關(guān)鍵詞: 超超臨界百萬千瓦機組 安全穩(wěn)定 對標(biāo)管理 節(jié)能經(jīng)濟(jì)
1堅持“以人為本,可控在控,本質(zhì)安全”的理念,切實抓好安全運行管理。
工作中我們始終堅持“安全第一”的理念不動搖,在研究、布置工作時都把安全放在首位,真正體現(xiàn)了“安全是第一責(zé)任,安全是第一工作,安全是第一效益”的大安全思想。使安全生產(chǎn)基礎(chǔ)更加鞏固,安全生產(chǎn)水平不斷提高。
1.1科學(xué)規(guī)劃,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配生產(chǎn)人員。
百萬千瓦機組開工建設(shè)初期我們即成立了四期生產(chǎn)準(zhǔn)備辦公室,從檢修、運行各部門精挑細(xì)選了7名最精銳的專工負(fù)責(zé)各專業(yè)的具體管理工作。打破常規(guī),不斷完善專業(yè)組管理模式,加強生產(chǎn)準(zhǔn)備各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)配合,打破原檢修、運行界限,拓展了專工的專業(yè)知識,提高了分析處理問題的能力。組建四期運行培訓(xùn)隊,全方位提高運行人員的綜合能力。堅持擇優(yōu)選用、科學(xué)搭配的原則,從335MW、600MW機組抽調(diào)了23名業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的值班員以上崗位人員組成四期運行培訓(xùn)隊,并由一名經(jīng)驗豐富、理論扎實的值長帶隊。為激勵培訓(xùn)隊員努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,廠里明確提出了“不看原始崗位,不看學(xué)歷,不看工齡”的“三不看”原則,打破原有崗位界限,試運前全部通過競爭上崗;建立培訓(xùn)檔案,將培訓(xùn)效果與業(yè)績量化考評成績掛鉤,考試成績與月度獎金掛鉤。這種“唯才是舉”的激勵方法使培訓(xùn)人員在較短的時間內(nèi)初步掌握了超超臨界機組基本原理、設(shè)備啟停、運行調(diào)整和事故處理等基本操作。試運一開始就由我們自己的專業(yè)管理人員全面負(fù)責(zé)編寫規(guī)程、操作措施等,由我們自己的運行人員全面負(fù)責(zé)進(jìn)行操作調(diào)整試驗,進(jìn)行12小時無縫交接倒班試運,試運過程中注重人員培訓(xùn)和操作相結(jié)合,經(jīng)過試運鍛煉了大批優(yōu)秀的集控運行人才,為兩臺百萬千瓦機組的安全經(jīng)濟(jì)運行打下了堅實的基礎(chǔ)。兩臺機組均圓滿實現(xiàn)了水壓試驗、倒送廠用電、吹管、點火、沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)、168試運“七個一次”成功,分別于2006年12月4日和2007年7月5日順利投產(chǎn)。其中8號機組從鍋爐點火到通過“168”試運,僅用了9天零19個小時,平均負(fù)荷率高達(dá)101.86%,創(chuàng)全國高參數(shù)、大容量超超臨界火電機組整套啟動試運時間最短紀(jì)錄。
1.2通崗培訓(xùn),全能值班,切實提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。
生產(chǎn)力中人是最積極的因素,也是最不可控的因素,要想抓好機組的安全經(jīng)濟(jì)運行必須要有一支業(yè)務(wù)技術(shù)精湛的運行職工隊伍,我們通過“結(jié)對培訓(xùn)”、“通崗培訓(xùn)”、“仿真機培訓(xùn)”等靈活多樣的方式強化職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高了職工的實戰(zhàn)能力和應(yīng)變能力,運行人員的監(jiān)盤操作質(zhì)量不斷提高,機組各項參數(shù)和性能指標(biāo)經(jīng)常處于最佳狀態(tài),為機組長期安全運行創(chuàng)造了條件。
在生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中按照“加強運行,重視檢修”的原則,堅持“立足本廠,學(xué)習(xí)先進(jìn),重點突出,力求實效”的培訓(xùn)觀念、強化“干好一個工程,鍛煉一支隊伍,培養(yǎng)一批人才”的培訓(xùn)目標(biāo),不斷加強人員培訓(xùn),尤其是集控運行、熱工控制、繼電保護(hù)人員的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式靈活多樣,力求實效,如聘請高等院校專家前來授課,加強與有設(shè)計、制造、運行經(jīng)驗等單位、人員的交流,加強對制造廠家、相同類型運行電廠的收資與調(diào)研、仿真機培訓(xùn)以及現(xiàn)場學(xué)習(xí)等等。創(chuàng)新思維,采用“共享式培訓(xùn)”,對外出培訓(xùn)的技術(shù)人員,鄒縣廠要求其上交培訓(xùn)總結(jié)并在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行技術(shù)講課,對其他人員進(jìn)行再培訓(xùn),實現(xiàn)知識共享,共同進(jìn)步。成功找到了培訓(xùn)成本最小化和培訓(xùn)成效最大化之間的最佳平衡點,為接好機組建立了良好的人才支撐。在試運過程中以老帶新,崗位練兵,檢驗隊伍。認(rèn)真學(xué)習(xí)并吸取近年來全國各廠新機試運經(jīng)驗教訓(xùn),編制完善新機試運反事故預(yù)案。從代管設(shè)備起,就“嚴(yán)”字當(dāng)頭,認(rèn)真執(zhí)行工作票和操作票制度,在整套試運數(shù)萬次的操作中,未發(fā)生過一起操作事故。
鄒縣廠作為集團(tuán)公司首批命名的教育培訓(xùn)基地,擔(dān)負(fù)著為華電集團(tuán)公司和華電國際公司培養(yǎng)和輸送各類人才的使命。自2007年起在全廠開展了運行崗位通崗培訓(xùn)活動,按照立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、超前培訓(xùn)、注重實效的原則,充分調(diào)動職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)的主動性和能動性,有計劃、有步驟的安排運行人員進(jìn)行通崗培訓(xùn)學(xué)習(xí)。運行各部門制定培訓(xùn)實施方案,確定通崗培訓(xùn)人員,簽訂培訓(xùn)協(xié)議,按照培訓(xùn)階段目標(biāo),定期進(jìn)行業(yè)務(wù)考試,對達(dá)不到目標(biāo)要求的,要按照部門規(guī)定進(jìn)行考核;培訓(xùn)合格人員,根據(jù)實際工作需要可進(jìn)行頂崗值班或轉(zhuǎn)入下一個崗位進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。計劃通過3年時間,力爭使運行崗位人員通崗人數(shù)達(dá)到50%以上。其中集控運行人員:335MW 各機組通崗人數(shù)達(dá)到90%;335MW和600MW機組之間通崗人數(shù)達(dá)到25%;600MW和1000MW機組之間的通崗人數(shù)達(dá)到15%。燃料、除灰、化水運行人員通崗人數(shù)達(dá)到50%。目前這一目標(biāo)現(xiàn)在已基本實現(xiàn),解決了鄒縣廠人員多和所需人才少的矛盾。
1.3強化管理,完善措施,積極防范安全風(fēng)險。
兩臺百萬千瓦機組投產(chǎn)以后,我們繼續(xù)加大運行管理力度,狠抓安全基礎(chǔ)管理工作。從完善規(guī)章制度、嚴(yán)格考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、思想教育等多方面入手,不斷鞏固安全生產(chǎn)基礎(chǔ),不斷強化、提高職工的安全意識和安全技能。
近一年來是生產(chǎn)任務(wù)最繁忙、責(zé)任最重的時期。我們即要保證#8機組移交試生產(chǎn)后安全穩(wěn)定運行,又要完成#7機組的大修調(diào)試和修后穩(wěn)定工作。面對困難,全體干部職工自我加壓,狠抓管理,認(rèn)真落實各級人員的崗位責(zé)任制,以創(chuàng)建“無違章車間”活動和深入開展“安全性評價”活動為契機,提升了部門、班組的安全管理水平。將“兩票三制”做為安全管理的重點,重新修訂了《運行崗位值班規(guī)范》,增加了規(guī)范化操作的各項要求,統(tǒng)一了工作標(biāo)準(zhǔn)。將工作票、操作票的檢查管理工作劃歸各專業(yè)分管,實現(xiàn)了管技術(shù)必須管安全的要求,堵塞了兩票管理中的漏洞。重大操作值長和專工要到場監(jiān)護(hù),電氣操作嚴(yán)格執(zhí)行“Q”點確認(rèn)制度,杜絕各種類型的誤操作,大大提升了運行操作安全水平。細(xì)化交接班及巡回檢查管理,保證交接班、巡回檢查工作不留死角、不留空檔、不留責(zé)任空白。加強風(fēng)險預(yù)控,提高運行人員的風(fēng)險防范意識,一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備運行異常,及時研究制定預(yù)案和反事故措施,避免事故的發(fā)生。加強燃燒調(diào)整,根據(jù)煤質(zhì)變化,及時調(diào)整上煤的摻配比例,有效預(yù)防了燃燒器損壞、受熱面結(jié)焦、超溫及鍋爐滅火等現(xiàn)象,確保了設(shè)備健康穩(wěn)定運行。
1.4集思廣益,消除隱患,確保機組穩(wěn)定運行。
新機組投產(chǎn),調(diào)試過于順利,往往有許多問題暴露不出來,為了發(fā)現(xiàn)更多的隱蔽缺陷,我們提出“現(xiàn)場是解決問題的最佳場所” 的觀點,發(fā)動職工深入現(xiàn)場,熟悉設(shè)備原理,了解系統(tǒng)特性,共同查找機組隱患。廣大職工積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策,提出了不少建設(shè)性的建議并得以實施。四期工程空壓機和循環(huán)水泵在設(shè)計上只有工業(yè)水作為冷卻水,如果工業(yè)水因為管道泄漏等原因而停運時,空壓機和循環(huán)水泵就會被迫停運,從而導(dǎo)致#7機組停運。他們及時發(fā)現(xiàn)這種嚴(yán)重危及機組穩(wěn)定運行的不安全因素,提出空壓機接一路消防水,循環(huán)水泵接一路循環(huán)水作為冷卻水的建議并實施。鑒于大機組熱工邏輯及保護(hù)的復(fù)雜性、重要性,我們及時發(fā)動職工掀起學(xué)習(xí)熱控知識的熱潮,通過學(xué)習(xí)審查,發(fā)現(xiàn)了許多邏輯不合理的情況,提出了取消密封風(fēng)機全停跳磨邏輯建議并被采納,避免了一次鍋爐滅火事故;提出了空預(yù)器允許啟動條件不合理、發(fā)電機密封油泵邏輯不能實現(xiàn)兩泵同時運行、供油泵不能實現(xiàn)掉泵聯(lián)起、定子水冷泵聯(lián)起條件不合理、加熱器快切負(fù)荷設(shè)定太低、機械真空泵聯(lián)起的所用測點不當(dāng)、最大最小負(fù)荷設(shè)定有引起指令急劇變化的風(fēng)險等重大邏輯修改建議;發(fā)現(xiàn)鍋爐六大風(fēng)機、凝泵等不少設(shè)備出口電動門未全開跳閘邏輯不合理,提出了出口電動門未全開且有全關(guān)信號再跳泵的修改建議收到調(diào)試單位的高度評價。這些建議的實施,防止了機組出現(xiàn)不必要的擾動甚至被迫停運,充分保證了機組穩(wěn)定運行。2 建立“對照先進(jìn)、查錯糾弊、持續(xù)改進(jìn)、不斷超越”的對標(biāo)管理長效工作機制,切實抓好節(jié)能降耗工作。
為鞏固管理節(jié)能降耗成果,進(jìn)一步降低發(fā)電成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,針對機組運行指標(biāo)現(xiàn)狀和存在的差距,制定下發(fā)了《鄒縣發(fā)電廠2008年度運行管理節(jié)能降耗目標(biāo)及實施措施》。從保證機組運行參數(shù)、提高機組運行效率,降低廠用電率措施,節(jié)水措施,節(jié)油措施,機組啟動過程控制,機組停運過程控制,加強燃料管理等七個方面做出了詳細(xì)的規(guī)定。成立了運行管理降耗工作小組,明確了各部門、各班組的節(jié)能專責(zé)人。對綜合供電煤耗率、綜合廠用電率、發(fā)電油耗率、發(fā)電水耗率、排煙溫度、凝汽器真空等50多個主要生產(chǎn)指標(biāo)給出了國內(nèi)標(biāo)桿值,確定了2008年度的承包目標(biāo)。建立對標(biāo)管理網(wǎng)站、編輯對標(biāo)管理簡報,將指標(biāo)分解到班組、分解到個人,做到“人人肩上有指標(biāo)、人人身上有任務(wù)”。按照全面開展、全員參與、系統(tǒng)規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、實事求是和指標(biāo)與管理兼?zhèn)涞脑瓌t,推動對標(biāo)管理工作向縱深發(fā)展。
2.1優(yōu)化系統(tǒng)運行方式,降低綜合廠用電率。
近幾年由于煤炭市場形勢緊張、價格大幅攀升,依靠常規(guī)的節(jié)能手段空間已經(jīng)很小,鄒縣電廠通過對1000MW機組冬季單循泵、停運開式泵、低負(fù)荷單凝泵運行方式的安全性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行充分的分析、試驗和論證,對邏輯進(jìn)行了修改完善,對部分方式進(jìn)行調(diào)整實施,節(jié)約了大量的廠用電。
2.1.1冬季采用單循泵方式:
鄒縣電廠1000MW機組正常運行中設(shè)計為兩臺循泵運行,一臺循泵備用,冬季循環(huán)水溫度低、凝汽器真空在-97.5 kPa至-99.5 kPa之間,而凝汽器的設(shè)計真空為-96.4 kPa,為單循泵運行方式提供了可行性。2007年12月4日我們進(jìn)行了單循泵試驗,凝汽器真空由-97.5kPa降為-96.7kPa,真空下降0.8 kPa變化不大,低壓缸排汽溫度約升高3℃,凝結(jié)水過冷度降低了約2℃。單循泵運行后,真空仍然在設(shè)計值附近,而且經(jīng)過測算,真空的小幅變化不會引起機組煤耗的升高;循泵電機額定電流為279.2A,額定功率為3650kW,循泵正常運行中電流為240A左右,每小時實際可節(jié)省電能約3137.5kW·h。為保證銅管的清潔程度,每3天啟動第二臺循泵投入膠球清洗裝置,在#7機組首次大修期間,檢查凝汽器不銹鋼管清潔、無堵塞,證明了每3天投入一次膠球清洗裝置的做法是可行的。在2007年12月至3月共4個月實施單循泵運行方式,按照每天平均15小時計算,兩臺機組每天平均節(jié)電約9,4125度,4個月共節(jié)電1129,5000度,按每度0.32元計算可節(jié)約361.44萬元。兩臺1000MW機組實施單循泵節(jié)能效果顯著。
2.1.2冬季停運開式泵方式:
1000MW機組開式水用戶只有閉式水冷卻器、三臺機械真空泵冷卻水,冬季循環(huán)水溫度低,閉式水溫、三臺機械真空泵冷卻水溫度較低,經(jīng)過測算停運開式泵是可行的。為此我們進(jìn)行了試驗,停用開式泵后閉式水溫升高4℃,真空泵工作水溫上升6℃,凝汽器真空變化不大。開式泵電機額定功率為355kW,正常運行中電流為21.5A左右,每小時實際節(jié)省電能302.9度。以全年4個月兩臺1000MW機組可節(jié)約廠用電1744704 kW,按每度0.32元計算可節(jié)約55.83萬元。提議機械真空泵增加一路工業(yè)水作為冷卻水源,如果實施,除了夏季3-4個月閉式水溫度高必須啟動開式泵,其它時間均可停運開式泵。
2.1.3低負(fù)荷采用單凝泵運行方式:
兩臺1000MW機組凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)置有三臺定速中壓凝結(jié)水泵,每臺凝結(jié)水泵為50%額定凝結(jié)水流量,正常兩臺運行一臺備用。隨著負(fù)荷的降低,凝結(jié)水流量減小,需要隨時調(diào)整凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)門開度來保證精除鹽入口壓力不致過高,在50%負(fù)荷時再循環(huán)流量達(dá)到700t/h,兩臺凝泵運行的經(jīng)濟(jì)性較差。通過試驗,在520MW負(fù)荷以下保持單臺凝泵運行能滿足除氧器上水需要。為防止單凝泵運行中跳閘使凝結(jié)水中斷,修改了相關(guān)邏輯使另兩臺凝泵處于良好備用狀態(tài)。同時為防止凝泵頻繁啟停對泵本體、機械密封裝置、出口逆止門等的損傷,采取了定期輪換啟停的方式。在#7機組檢查性大修期間,對三臺凝泵進(jìn)行檢查均未發(fā)現(xiàn)異常。
凝泵電機額定電流為101.9A,額定功率為1500kW,正常運行中電流為88.5A左右,每小時實際節(jié)省電耗1302.7kW,為盡可能地延長一臺機組的單凝泵運行時間,需要兩機組之間合理分配負(fù)荷,單凝泵運行方式基本集中在負(fù)荷率較低的冬季,平均每天為5h,兩臺機組每天平均節(jié)電約13020度,4個月共節(jié)電1562400度,按每度0.32元計算可節(jié)約50萬元。
2.2科學(xué)論證、大膽試驗,實現(xiàn)啟停第四、五、六套制粉系統(tǒng)不投油,節(jié)約大量燃油。
百萬千瓦機組投產(chǎn)后存在鍋爐燃油量太大問題,主要體現(xiàn)在正常運行啟停磨用油和啟停機上。按照設(shè)計要求,每次啟、停磨煤機都必須將該磨煤機所對應(yīng)的油槍全部投入運行。每次啟停磨煤機消耗燃油約2噸,按每天負(fù)荷從夜間的500MW到白天滿負(fù)荷1000MW計算,每天需啟停磨煤機6臺次,燃油消耗12噸。為此我們試驗不同負(fù)荷下任意磨煤機不投油啟停試驗,爐膛負(fù)壓、飛灰含碳量、爐渣含碳量等鍋爐主要安全和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均在正常范圍內(nèi),不投油試驗取得了圓滿成功。機組啟動時采取了當(dāng)空預(yù)器出口二次風(fēng)溫達(dá)160℃時,提前啟動一次風(fēng)機,當(dāng)熱一次風(fēng)溫達(dá)到180℃以上時,盡快啟動上層F磨煤機運行,提高蒸汽參數(shù),并網(wǎng)后啟動第二臺磨煤機的方法,可以節(jié)約20噸燃油。 另一個辦法是換小油槍,將4臺磨的油槍由1.35噸換成0.8噸。每年僅節(jié)約燃油一項可減少費用1700多萬。
2.3加強制粉系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整,降低制粉單耗和爐渣、飛灰含炭量。
鄒縣廠四期鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配6臺雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機,采用外置雷蒙式分離器。近一年來,受煤炭市場形勢的影響,鄒縣廠存在著實際供應(yīng)煤炭與鍋爐設(shè)計煤種有較大偏差的現(xiàn)象,煤粉大顆粒問題突出,導(dǎo)致爐渣、飛灰含炭量大,對鍋爐的經(jīng)濟(jì)運行帶來了不利影響,針對這種情況,制定了燃煤摻配摻燒制度。首先在入爐煤采制化方面,加強了對采制化環(huán)節(jié)和過程的跟蹤和控制,強化了入爐煤管理,通過燃煤摻配摻燒網(wǎng)站實時公布入爐煤質(zhì)化驗報告,每天召開燃煤摻燒會調(diào)整燃煤摻配比例等工作,有效地推進(jìn)了燃料管理工作的規(guī)范化,精細(xì)化。其次集控運行人員及時了解入爐煤質(zhì),及時進(jìn)行調(diào)整,針對煤質(zhì)揮發(fā)份偏低情況及時將磨煤機分離器出口溫度由70℃調(diào)整至75℃,適當(dāng)降低一次風(fēng)壓,使燃燒時間加長。嚴(yán)格控制磨煤機加球量并適當(dāng)提高料位設(shè)定值,保證鍋爐燃燒穩(wěn)定。制定了磨煤機出口分離器定期清理制度,及時清除折向檔板處雜物,提高分離器的通風(fēng)能力。通過以上工作,爐渣含炭量由原來的5%~6%下降至2%,飛灰可燃物由原來的2.2%下降至1.6%,供電煤耗平均降低約1.33 g/kWh。
2.4科學(xué)安排機組啟、停過程,努力降低機組啟、停消耗。
鄒縣電廠共有3種機型、8臺機組,每年都有上百次的機組起停,特別是春秋季節(jié)電網(wǎng)負(fù)荷較低,幾乎每天都有機組起停,為進(jìn)一步挖掘機組啟、停期間的節(jié)能潛力,我們編制下發(fā)了《機組啟、停過程中的節(jié)能降耗措施》,在機組啟、停過程中合理安排重要輔機啟、停時機,采用單側(cè)風(fēng)機運行、輔泵運行、汽泵上水等方式降低輔機耗電率。機組啟動過程中,堅持利用汽缸預(yù)暖、投運小油槍等手段,盡快使設(shè)備達(dá)到較高的溫度狀態(tài),縮短機組啟動時間。及早啟動制粉系統(tǒng)運行,降低機組啟、停的耗油量。機組解列后及時停運循泵,保持輔泵運行;及時停運定子水、EH油系統(tǒng)。將節(jié)能工作分時段、分方式、分機組做細(xì)、做實,真正做到了節(jié)能工作人人負(fù)責(zé)、人人關(guān)心,為全面建設(shè)國際一流發(fā)電企業(yè),實現(xiàn)一流的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.5加強專業(yè)管理,做好降耗管理工作。
將機組運行的重點參數(shù)排煙溫度、氧量、主汽溫度、再熱汽溫度、廠用電率等的實際值和設(shè)計值進(jìn)行比照,與國內(nèi)、國際先進(jìn)值進(jìn)行比照,在工作中落實“前后、左右、內(nèi)外”比較的標(biāo)準(zhǔn),確立標(biāo)桿值,制定并落實相關(guān)措施。借助PI系統(tǒng)及各類記錄,每天運行部各專工要對前一天的運行日志進(jìn)行全面的分析,對影響降耗的主要參數(shù)要分時段、分班次進(jìn)行分析,找出存在的問題,拿出解決的辦法。每周各專工要對一周內(nèi)的機組運行日志參數(shù)進(jìn)行比較性分析,對主要參數(shù)經(jīng)常出現(xiàn)偏差大的時段、班次要組織有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行有針對性的分析、指導(dǎo)。專工經(jīng)常性對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行檢查,特別對影響降耗的重要部位進(jìn)行重點檢查,查出問題及時聯(lián)系消除?,F(xiàn)場出現(xiàn)異常情況,各專工均到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督,盡量減少異常引起的能耗增加。大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,以對標(biāo)節(jié)能網(wǎng)站為平臺,認(rèn)真開展指標(biāo)競賽活動,樹立“參數(shù)不在經(jīng)濟(jì)運行點就是缺陷”的意識,保證機組在最優(yōu)參數(shù)下運行。 致謝
西北電力設(shè)計院
山東電力建設(shè)第一工程公司
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 參考文獻(xiàn)內(nèi)容: 《鄒縣發(fā)電廠1000MW集控運行規(guī)程》
[2] 參考文獻(xiàn)內(nèi)容: 《鄒縣發(fā)電廠2008年度運行管理節(jié)能降耗目標(biāo)及實施措施》
[3] 參考文獻(xiàn)內(nèi)容: 《鄒縣發(fā)電廠機組啟、停過程中節(jié)能降耗措施》


作者簡介:
趙訓(xùn)海,男,1968年出生,山東濟(jì)寧人,大學(xué)本科學(xué)歷,高級工程師。


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