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錦山變電站高壓開關室弧光短路暨1#主變燒毀事故的原因與分析
企業動態
錦山變電站高壓開關室弧光短路暨1#主變燒毀事故的原因與分析
2020-04-14
錦山變電站高壓開關室弧光短路暨
1
#
主變燒毀事故的原因與分析
第一部分事故經過
2002年8月22日下午,錦山地區下起了暴雨,變電站上空電閃雷鳴。
19時09分,10千伏大牛群線5334開關速斷保護動作跳閘,未強送。
19時11分,10千伏龍山線5336開關速斷保護動作跳閘,未強送。
19時17分,10千伏錦工甲線5331開關過流、速斷保護動作跳閘,未強送。
19時20分,66千伏西錦線5316開關速斷保護動作跳閘,未強送。
19時21分,66千伏錦十線5314開關速斷保護動作跳閘,未強送。
19時21分,10千伏錦農線5337開關過流、速斷保護動作跳閘,未強送。
19時24分,變電站上空出現了持續不斷雷電閃光并伴隨著陣陣雷聲,隨即10千伏高壓開關室內發生了弧光短路,持續了數秒鐘后,赤一變339開關跳閘,錦山變電站失壓弧光同時熄滅。0.5秒后,赤一變339開關自動重合閘成功,變電站的電源恢復。事后查出,發生弧光短路的位置在:10千伏火葬場線5333甲刀閘電源側的觸頭與10千伏C相母線之間。
19時25分,10千伏火葬場線5333開關速斷保護動作跳閘,未強送。值班員根據當時的情況立即采取緊急措施:拉開10千伏101站線5335開關;拉開10千伏錦工乙線5338開關;拉開2
#
主變10千伏進線5322開關。此時,變電站除10千伏1
#
主變進線開關在合位,其余的10千伏各出線開關和2
#
主變10千伏進線開關均在開位。
19時28分,當變電站上空出現更強烈的雷電閃光并傳來震耳的雷聲時,火葬場線5333甲刀閘電源側的靜觸頭與10千伏C相母線之間,再一次發生了弧光短路。隨即,1
#
主變瓦斯繼電器動作,輕瓦斯信號繼電器掉牌,1
#
主變過流保護動作跳閘;
次日早5時20分左右,值班員檢查66千伏高壓開關場,發現66千伏避雷器B相記錄器動作一次。經有關人員檢測,1
#
主變二次對地絕緣擊穿。
第二部分發生事故的原因分析
第一次弧光短路的原因與分析
錦山變電站10千伏側全部為“兩線一地”的供電方式,主變采用B相接地,接地點就
在主變B相的輸出端。但是,10千伏母線均按三相敷設,而且10千伏各出線都有一段長度不等架空的“假三線”(架空的B相并不帶電)。當出線的甲、乙刀閘及開關都在合位時,架空的“假”B相線實際上等同于一條避雷線(架空地線)。
由于地形所致,10千伏各出線的通道都在變電站的后山上,地勢較高(其中:龍山線、大牛群線、火葬場線和101站線尤為突出),所以遭受雷擊的頻率高。因此,應在變電站10千伏出線端架空的“假”B相裝設避雷器,或者在出線端將架空的“假”B相與室內母線斷開,并引至站外設獨立接地裝置接地。
可是,該變電站10千伏各出線架空的”假”B相既沒有裝設避雷器,也沒與室內的母線斷開。所以在19時24分,當雷直接擊中或間接擊中正在運行中的某一10千伏出線的“假”B相時,雷電流波沿架空導線→出線乙刀閘→出線開關→出線甲刀閘→10千伏母線→接地裝置流入大地。當雷電流通過以上導體流入大地時產生了很高的電壓降,因此就形成了雷電過電壓。由于火葬場5333甲刀閘電源側的觸頭與C相母線之間的距離稍小些(此距離符合規程要求,只是與其它同一位置的距離相比稍小些),此間的大氣耐壓值(絕緣強度)低于雷電過電壓值,從而導致了弧光短路。其物理過程:
首先是5333甲刀閘電源側的B相觸頭與C相母線之間發生氣體放電,在很高的雷電電壓波的作用下,隨即形成了兩相弧光短路,并迅速擴大為三相弧光短路。直到赤一變339開關跳閘后,變電站失壓弧光才熄滅。
通過事故記錄和事故現象以及上述的分析,可以確定:雷直接擊中10千伏架空未裝設避雷器的“假”B相導線、雷電流波的峰值高以及該變電站接地裝置的接地電阻偏大,是造成雷電過電壓并引發第一次弧光短路的直接原因。
第二次弧光短路的原因分析
19時28分,因雷擊而引發的第二次弧光短路,是由于66千伏線路的B相落雷而絕非10千伏出線的“假”B相落雷。因為,事故時僅有1
#
主變進線的甲、乙刀閘和開關在合位,而其余的開關均在開位,所以不可能是10千伏出線落雷,只能是66千伏線路落雷。通過66千伏避雷器B相記錄器的落雷記錄也可證明這一點。
同樣是雷擊引發了弧光短路,但是其物理過程和結果卻大相徑庭。分析第二次雷擊并引發弧光短路的原因及物理過程:
雷直接擊中66千伏線路的B相導線,雷電流波沿導線→進線甲刀閘→進線開關→進線乙刀閘→66千伏母線→避雷器內部間隙→避雷器內部非線性電阻元件(又稱閥片)→接地裝置流入大地。
66千伏避雷器間隙擊穿放電電壓(工頻放電電壓)的有效值為140~173千伏;沖擊電流經閥片流入大地所產生的電壓降(又稱為殘壓),其峰值高達227千伏。由于66千伏設備的沖擊耐壓值高于66千伏避雷器殘壓的峰值,所以設備得以保護。
可是這一殘壓峰值卻大大高于10千伏設備的沖擊耐壓值。對于10千伏側三線供電的變電站,由于其66千伏設備與10千伏設備之間并沒有“電”的直接聯系,所以66千伏避雷器的殘壓不會造成10千伏設備的雷電過電壓,因此也不會發生10千伏側弧光短路的事故。
但是由于該站10千伏側“兩線一地”供電的特殊性,所以當66千伏線路遭受雷擊后,通過雷電流波把66千伏避雷器、變電站接地裝置和主變二次側的B相聯接到一起,構成了66千伏設備與10千伏設備之間“電“的直接聯系,因此66千伏避雷器的殘壓能夠直接作用于10千伏設備;由于66千伏避雷器的殘壓峰值高以及該變電站接地裝置的接地電阻偏大,所以形成了雷電過電壓,這就是發生第二次弧光短路的直接原因。
三、1
#
主變燒毀的原因分析
第一次雷電過電壓的有效值低于主變二次繞組的耐壓值,故沒形成電擊穿。但由于短路點在10千伏母線,根據赤峰電業局提供的系統參數和5000千伏安1
#
主變的參數計算得知:母線三相短路的短路電流高達2500安以上,在持續了數秒且如此大的短路電流作用下,1
#
主變的一、二次繞組承受了很大的電動力,并在其內部產生了較高的溫度。
由于形成第二次雷電過電壓的峰值達到主變二次繞組沖擊耐壓值的5倍,導致了B相二次繞組與鐵芯和“地”之間的電擊穿,并造成了內部短路接地。在外部短路電流和內部短路電流的共同作用下,更大的電動力和更高的溫度再次疊加到主變繞組上。首先是二次繞組的層間熱擊穿,而后是一、二次繞組之間的熱擊穿,最終導致主變繞組燒毀。
通過以上的分析可知:直擊雷形成的66千伏避雷器殘壓和“兩線一地”供電的特殊性,共同構成了主變燒毀的直接原因。
二00二年九月三日(初稿)
二00三年七月十九日(修改定稿)
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