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企業動態

關于防汛自備電站水輪機蝸殼偏移事故的初步分析及加固處理

2020-02-11

一、概況

潘家口防汛自備電站,為了解決防汛自備電源問題,自籌資金兩千多萬元,興建兩臺400kw型號為HLZ%W的水輪發電機組位于潘家口水庫主壩29—31洪底孔1號孔的下游側,機組為上進水,最高水位2247m,下游水位1sm,最高水頭54100m,兩臺機組年發電量約為SO0kWl,建設工期為lls個月,自1995年8月16日正式開工興建,1996年7月27日提前建成并進行空載試運行.

二、事故的發生及危害

1996年7月27日,下午3點機組空載試運行,開始聽到轉動有磨擦聲音,半小時后聞到燒像皮氣味,立即停機,拆開轉輪發現轉輪多處磨損,主軸密封環的上下45度方向磨損,轉輪疏齒被磨損并變形.根據上述情況,兩臺機組蝸殼有報廢的可能,將造成更大經濟損失.水輪機不能正常運轉,必須分析原因,進行加固處理。

三、原因分析

制造廠設計人員、監理工程師和業有關技術人員,經過近半個月的分析研究,一致認為如果處理不得當,將造成兩臺蝸殼報廢,損失近千萬元.當時共提出兩種方案,一是認為蝸殼本身剛度不夠,所以在充水時,造成蝸殼局部變形,必須加固蝸殼.但加固蝸殼有很大的風險性,另一種意見認為蝸殼最大斷面直徑為12m,材質為1~6m厚的A3鋼板,最大水頭70Zzn,加水擊壓力為10m,出廠時曾傲過16IPa的水壓試臉,認蝸殼本身的強度和剛度是夠的,主要問題有兩點:其一,蝸殼進口采取上進水,而且由于受壩縫的限制,必經在蝶閥和蝸殼之間設一道伸縮節.這樣,蝸殼上端在充水時,近似于自由端,全部水推力靠基礎平衡;其二,是蝸殼下支座非常薄弱,在蝸殼與基礎之間,僅用兩塊厚為35的鋼板連接,而且還是直立的,抗彎能力很差,經不起來自上端較大的傾復力矩的作用,當機組充水后,卻產生了較大的彈性變形,使蝸殼整體向水流方向傾斜一個角度,造成了上述事故的發生。為了方便分析,在蝸殼周圍分設14塊千分表,多次做蝸殼充水試驗,證實上述原因的分析是正確的.。

四、處理方案

1、理論根據

根據上述分析,造成事故的原因,一是蝸殼上進水近似于自由端,蝸殼進水口端的水平推力只能靠下部支座來平衡。二是蝸殼的下部支座、斷面小而直立。抗彎能力差為了解決上述問題,必經進行詳細的結構計算,最好是用空間有限元法計算,把各部位的變形和蝸殼剛度都精確地計算出來,采取恰當的處理方案。但由于工期緊,計箕時間較長,如果能采取簡化計算,能說明結構缺陷,達到加固的的目的.保證機組安全運行,即使多用點加固材料,這樣機組能提前投產,也是經濟的。本著這個思想,為便于分析可把蝸殼簡單地成一個剛體,整個蝸殼安裝后,簡化成一個看懸特桿件、一端是自由端,另一端是固定端,上端在蝸殼充水時有一個水平推力,在此力的推動下,蝸殼發生彈性變形,經過蝸殼多次充水試驗,證實基本與實際相符。

2、處理方案

(l)加大并加高蝸殼基礎

根據計算,機組在承受最高水位甩負荷時,軸向水平推力為16Jr,這個力大都由新增大的基礎來承擔,這時要求墓礎必須堅固可靠,且有適當的安全系數.但受場地的限制,靠蝶閥一側,只能加長90mm加高10cm的混凝土基礎,靠調速器一側,即蝸殼的右側只能加長70cm,加高50cm的混凝土基礎,在考慮混凝土基礎上,為使新基礎靠,在老混凝土基礎上,鋪一塊厚基礎鋼板,再用32螺紋鋼筋將該基礎板加固在老混凝土基礎上,然后每側用三塊厚為30Inm的加強鋼板,一端焊接在蝸殼上,另一端焊接在基礎板上,并將插筋搭接焊成鋼筋網格,每根鋼筋分別同三塊加強板焊牢,然后周圍用5m厚的鋼板做混凝土模板,在中間澆筑特種混凝土,(流態、早強、微膨脹、粘結力強的混凝土)在整個加固過程中,始終堅持用千分表監視蝸殼變形,以防止過大的永久變形,造成整個加固工程失敗.

(2)平衡蝸殼進口水平推力

根據公式乒PL地EI,為彌補基礎加固高度不夠的缺陷,盡量減小水平推力P值.在蝸殼進口鋼管中心線上,廠房側墻上,安裝一根頂杠,用于平衡該水平推力,一端安裝在混凝土側墻底座上,另一端與蝸殼相連.在墻上設基礎板,用插筋加固在墻上.跟蝸殼相連處,也用加強板和墊板基礎加固。

五、加固施工

1、基礎加固

經過近1個月緊張的加固工作,首先在加固部位,打耐40的插筋孔,左邊24孔,右邊18孔,孔距和排距20~30,在基礎板的四周插中帶螺扣的插筋,其余插人中32的螺紋鋼筋,插人老基礎混凝土0Inl深。在插人的一端,鋼筋作劈頭加契子,埋人時將孔內灌砂漿,并用大錘破擊使之加固牢靠,等砂漿達到一定強度后,將基礎板,按插筋孔的位置,割孔并放在老混凝土基礎上,抹細石混凝土墊層,再將基礎板套上插筋放到混凝土墊層上,再用螺絲帽將基礎板壓緊,并且用水平尺找平。等混凝土到強度,用千斤頂作拉伸試驗,每根插筋可承受20T拉力然乒先將三塊加強鋼板焊接到蝸殼上,焊接要特別注意焊接工藝防止蝸殼出現過大焊接變形,采用了先在蝸殼上施焊,另一端自由,且采取斷續焊,焊縫接頭處鋼板上打出缺口,宜消除焊接應力,加強板另一端跟基礎板焊接時,為減少蝸殼變形不直接焊到基礎板上,而是用兩塊墊板,下端跟基礎板焊接,上端與加強板焊接,將加強板夾在中間,加強板下端仍然是自由狀態。經監測,整個蝸殼上下變形,其他方向未變形,在規范允許范圍之內.。

2、頂杠安裝

為平衡蝸殼上進口的水平推力,在蝸殼進水管中心線位置,加一根頂杠,根據頂杠受力為16OT,設計直徑為20mm的45號實心園鋼,一端安裝在靠墻的基礎板上,另一端安裝在蝸殼的墊板上,各用5塊三角形筋板將其托住,頂杠兩端都是的自由的,使用時,將靠蝸殼一端用契字板打緊。.

六、加固處理效果

將水輪機兩側基礎加固,僅將加強板和鋼筋加固完成.并加上頂杠.未澆筑混凝土之前,就做了充水試驗,經觀測效果非常顯著,己能初步滿足運行條件,當澆筑混凝土(特種混凝土),使蝸殼基礎剛度進一步加強,已消除了蝸殼傾斜變形。使機組滿足正常運行。

七、結束語

潘家口防汛自備電站蝸殼發生傾斜事故,采取了最經濟的加固方案,用最短的時間,

較少的資金使其恢復正常運行,一次加固成功.從而得到三點啟示:

1、臥式機組,蝸殼為上進水,設計伸縮節時,必須將其在蜂悶的上游側,用鋼管來平衡水平推力;

2、必須核算蝸殼支座的抗傾復的強度和剛度;

3、在處理蝸殼的缺掐時,盡量減少在蝸殼上的焊接量,并特別注意焊接工藝,并進行監測變形,以防止因補焊造成蝸殼產生永久變形,而使蝸殼報廢,造成不應有的較大經濟損失。


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