對國產JYN、KYN手車柜和合資廠生產的8BK20開關柜的實際溫升數(shù)據(jù)進行分析后發(fā)現(xiàn),運行中開關柜的溫升水平均超過型式試驗測得數(shù)據(jù)。然后,從試驗條件、金屬膨脹效應、緊固螺栓壓力、導體材料電導率等方面進一步分析了溫升超標的原因。后提出建議,應根據(jù)實際情況選用和維護開關柜。
隨著電網(wǎng)的發(fā)展和設備技術的提高,10,35kV系統(tǒng)開關柜在電網(wǎng)中已大量使用。而開關柜的內部過熱現(xiàn)象已成為開關柜使用中的常見問題,由于開關柜體的密閉性,在一些負荷較重的地區(qū),存在開關柜的溫升超標問題。
開關柜的溫升超標,直接影響設備的安全穩(wěn)定運行,而且,過熱問題是一個不斷發(fā)展的過程,如果不加以控制,過熱程度會不斷加劇,并對絕緣件的性能及設備壽命產生很大的影響。
目前,對電力系統(tǒng)內部使用的開關柜,嚴格遵守設備采購程序及技術政策,入網(wǎng)的開關柜都通過型式試驗,尤其對溫升的要求比較嚴格。運行中,負荷通常都不會達到開關柜的設計滿容量,開關柜的溫升問題應該不會很,但是實際情況并不盡然。
改造后溫升情況略有好轉,但是與該開關柜型式試驗提供的溫升數(shù)據(jù)偏差仍然較大。
此處,開關柜溫升暫時沒有超標,但是應該注意,此時負荷并沒有達到額定容量的70,但是溫升已經(jīng)接近上限。由此可見,合資廠產品雖然溫升情況優(yōu)于國產設備,但同樣也存在溫升超標情況。
數(shù)據(jù)證明,運行中的開關柜實際溫升水平通常都要超過試驗室測出的溫升數(shù)據(jù)。而且,多數(shù)情況下溫升超標時開關柜甚至遠沒有達到設計滿容量。
2開關柜實際溫升超標原因分析
開關柜內部實際溫升情況,尤其是母排連接等部位,通常總是比型式試驗測出的數(shù)據(jù)高。主要有以下幾點原因:
(1)型式試驗測得數(shù)據(jù)通常是在試驗室完成的,持續(xù)時間不長,通常不超過8h,不具備溫升累積效應,不能等同于長期運行并持續(xù)發(fā)熱的設備。
(2)不同金屬的膨脹效應不同。鋼制螺栓的金屬膨脹系數(shù)要比銅質、鋁質母線小得多,尤其是螺栓型設備接頭,在運行中隨著負荷電流及溫度的變化,其鋁或銅與鐵的膨脹和收縮程度將有差異而產生蠕變,也就是金屬在應力的作用下緩慢的塑性變形,蠕變的過程還與接頭處的溫度有很大的關系。實踐證明,當接頭處的運行工作溫度超過80℃時,接頭金屬將因過熱而膨脹,使接觸表面位置錯開,形成微小空隙而氧化。當負荷電流減小溫度降低回到原來接觸位置時,由于接觸面氧化膜的覆蓋,不可能是原安裝時金屬間的直接接觸。每次溫度變化的循環(huán)所增加的接觸電阻,將會使下一次循環(huán)的熱量增加,所增加的溫度又使接頭的工作狀況進一步變壞,因而形成惡性循環(huán)。
(3)連接部位緊固螺栓壓力不當。部分安裝或檢修人員在導體連接上認為連接螺栓擰得愈緊愈好,其實不然。特別是鋁質母線,彈性系數(shù)小,當螺母的壓力達到某個臨界壓力值時,若材料的強度差,再繼續(xù)增加不當?shù)膲毫Γ瑢斐山佑|面部分變形隆起,反而使接觸面積減少,接觸電阻增大,從而影響導體接觸效果。
(4)選用的導體材料電導率不滿足要求,多數(shù)屬于導體原材料純度不夠。
(5)現(xiàn)場的其它因素,比如可能存在安裝檢修工藝不當,如母線在加工、連接、安裝過程中,對母線接觸表面處理不到位、不平整、不光滑、沒有涂專用電力脂等,導致有效接觸面積減少接觸電阻增大而發(fā)熱。
3結束語
開關柜型式試驗中的溫升數(shù)據(jù),并不能正確反映運行中的開關柜實際溫升水平,特別是長期運行負荷比較重的開關柜,由于長時間溫升的累積效應,運行中的開關柜實際溫升水平通常都要超過試驗室測出的溫升數(shù)據(jù)。部分制造廠對開關柜實際運行中的溫升水平并沒有深入地研究,比如大多數(shù)廠家給額定3150A的開關柜按照2500A的標準啟動風扇,在開關柜經(jīng)歷長時間的高負荷運行后,再采取這個標準是不合理的,通常是風扇沒有啟動,溫升早已超標了。
所以,選用開關柜設備的時候,不能盲目相信制造廠的試驗室數(shù)據(jù),在日常運行維護管理中,也不能盲目套用試驗室的數(shù)據(jù)標準。實踐經(jīng)驗,往往也是非常重要的。只有重視實踐,并不斷針對實際情況,分析解決問題,才能真正把對設備的安全運行管理工作做到實處。